“我們獲獎(jiǎng)啦!”7月6日,全國(guó)醫(yī)藥行業(yè)QC小組成果發(fā)表交流會(huì)上傳來(lái)喜訊,揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)菜菜QC小組的課題“縮短數(shù)粒線員工上班時(shí)間”獲得了一等獎(jiǎng)。
集團(tuán)的重點(diǎn)品種——百樂(lè)眠膠囊,近年來(lái)銷量不斷上升。車間員工在欣慰的同時(shí),也因不斷上升的供貨壓力而焦慮。慢工出細(xì)活,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)進(jìn)度,車間每一名員工都恪盡職守,犧牲休息時(shí)間,力保供貨。如何平衡產(chǎn)量和員工的勞動(dòng)時(shí)間,成為不得不優(yōu)先解決的難題。在車間的員工討論會(huì)上,制造部部長(zhǎng)劉炳順說(shuō):“一定要解決這個(gè)問(wèn)題,既要保證供貨,也不能讓我們的員工上班時(shí)間延長(zhǎng)!”這讓數(shù)粒線員工吃下一顆定心丸,也鼓舞了菜菜QC小組的每個(gè)成員。
確定了攻關(guān)目標(biāo),小組立即召開(kāi)了第一次討論會(huì)。班長(zhǎng)王金華說(shuō):“我們的員工有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)分工不明確的現(xiàn)象,很容易造成人工浪費(fèi)。”“也可能是設(shè)備的原因,說(shuō)起來(lái)很慚愧,我覺(jué)得員工上班時(shí)間過(guò)長(zhǎng),設(shè)備故障需要停機(jī)檢修是一個(gè)主要原因。”設(shè)備工程師李祥闡述了自己的想法。小組成員各抒己見(jiàn),最終篩選了12條末端因素,用10天的時(shí)間對(duì)這些末端因素進(jìn)行要因確認(rèn),找出了兩條主要原因。
主要原因找到了,如何解決問(wèn)題呢?小組連開(kāi)兩次討論會(huì)也沒(méi)有找出最佳的解決辦法,攻關(guān)一度陷入瓶頸期。就在這時(shí),集團(tuán)組織學(xué)習(xí)“精益生產(chǎn)”,將“SMED原則”引入大家的視線。“這不正是我們?cè)趯ふ业慕鉀Q方法嗎?”參加學(xué)習(xí)的劉炳順回車間就迫不及待地召開(kāi)了QC小組討論會(huì),將這一方法告訴大家。小組成員學(xué)習(xí)研究“SMED原則”,根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況制定流程再造方案。班長(zhǎng)和操作人員梳理每天的生產(chǎn)流程,設(shè)備工程師盤查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,工藝員評(píng)估流程再造對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。終于,兩個(gè)主要原因都有了對(duì)應(yīng)的措施。
在接下來(lái)的幾個(gè)月內(nèi),成員們各司其職,在各自的領(lǐng)域里發(fā)揮特長(zhǎng),設(shè)備工程師在維修舊設(shè)備和購(gòu)買新設(shè)備兩種方案中選擇,生產(chǎn)班組一遍又一遍按照流程再造方案優(yōu)化操作步驟和人員分工,QC小組活動(dòng)進(jìn)行得如火如荼。經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的演練,終于,攻關(guān)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了,在完全不影響生產(chǎn)進(jìn)度與藥品質(zhì)量的前提下,數(shù)粒線員工的工作時(shí)間有了極大縮減,數(shù)粒線生產(chǎn)效率提高了,員工的工作積極性和幸福感也得到保障。
http://zxb.ccn.com.cn/shtml/zgxfzb/20181112/134067.shtml
集團(tuán)的重點(diǎn)品種——百樂(lè)眠膠囊,近年來(lái)銷量不斷上升。車間員工在欣慰的同時(shí),也因不斷上升的供貨壓力而焦慮。慢工出細(xì)活,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)進(jìn)度,車間每一名員工都恪盡職守,犧牲休息時(shí)間,力保供貨。如何平衡產(chǎn)量和員工的勞動(dòng)時(shí)間,成為不得不優(yōu)先解決的難題。在車間的員工討論會(huì)上,制造部部長(zhǎng)劉炳順說(shuō):“一定要解決這個(gè)問(wèn)題,既要保證供貨,也不能讓我們的員工上班時(shí)間延長(zhǎng)!”這讓數(shù)粒線員工吃下一顆定心丸,也鼓舞了菜菜QC小組的每個(gè)成員。
確定了攻關(guān)目標(biāo),小組立即召開(kāi)了第一次討論會(huì)。班長(zhǎng)王金華說(shuō):“我們的員工有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)分工不明確的現(xiàn)象,很容易造成人工浪費(fèi)。”“也可能是設(shè)備的原因,說(shuō)起來(lái)很慚愧,我覺(jué)得員工上班時(shí)間過(guò)長(zhǎng),設(shè)備故障需要停機(jī)檢修是一個(gè)主要原因。”設(shè)備工程師李祥闡述了自己的想法。小組成員各抒己見(jiàn),最終篩選了12條末端因素,用10天的時(shí)間對(duì)這些末端因素進(jìn)行要因確認(rèn),找出了兩條主要原因。
主要原因找到了,如何解決問(wèn)題呢?小組連開(kāi)兩次討論會(huì)也沒(méi)有找出最佳的解決辦法,攻關(guān)一度陷入瓶頸期。就在這時(shí),集團(tuán)組織學(xué)習(xí)“精益生產(chǎn)”,將“SMED原則”引入大家的視線。“這不正是我們?cè)趯ふ业慕鉀Q方法嗎?”參加學(xué)習(xí)的劉炳順回車間就迫不及待地召開(kāi)了QC小組討論會(huì),將這一方法告訴大家。小組成員學(xué)習(xí)研究“SMED原則”,根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況制定流程再造方案。班長(zhǎng)和操作人員梳理每天的生產(chǎn)流程,設(shè)備工程師盤查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,工藝員評(píng)估流程再造對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。終于,兩個(gè)主要原因都有了對(duì)應(yīng)的措施。
在接下來(lái)的幾個(gè)月內(nèi),成員們各司其職,在各自的領(lǐng)域里發(fā)揮特長(zhǎng),設(shè)備工程師在維修舊設(shè)備和購(gòu)買新設(shè)備兩種方案中選擇,生產(chǎn)班組一遍又一遍按照流程再造方案優(yōu)化操作步驟和人員分工,QC小組活動(dòng)進(jìn)行得如火如荼。經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的演練,終于,攻關(guān)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了,在完全不影響生產(chǎn)進(jìn)度與藥品質(zhì)量的前提下,數(shù)粒線員工的工作時(shí)間有了極大縮減,數(shù)粒線生產(chǎn)效率提高了,員工的工作積極性和幸福感也得到保障。
http://zxb.ccn.com.cn/shtml/zgxfzb/20181112/134067.shtml